【四局水利】铁龙穿岩开新脉,清流润物贯长川 |
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当第一缕阳光在当金山的山尖升起,山谷间最后一丝震动也归于岑寂。隧洞中俄而几声汽笛,小火车带着疲惫从洞口探出,吱吱呀呀地停驻在工业广场。夜班工人们打着哈欠从车厢中走出,与早已守候的检修工人挥手问好,寒暄里混着惺忪与热忱。今天TBM掘进机又推进的8.2米,此刻正随着朝阳的升起,在岩层深处悄悄生长成新的刻度。 攻坚克难的高原印记 项目工程取水枢纽位于大哈尔腾河中游下段骆驼脖子以上3.2公里处,隶属于酒泉市党河流域水资源管理局管理,设置有水文站一个,围堰建设初期项目职工与水文站驻站人员同吃同住,全面获取哈尔腾河水文资料。水源为降水、泉水和高山冰雪融水,分旱雨两季。往往一场大暴雨过后,河水就能将之前的所有成果全部冲毁。项目部与阿克塞县气象局建立长期沟通,随时关注气象变化,精准研判水文,锁定枯水窗口期。 2024年11月23日,一期围堰顺利完工。项目部优化施工方案,采用高强度土石料结合钢板桩建造,克服复杂地质、天气变化及高原特殊条件等挑战,从基础清理到填筑压实,从安全保障到质量检测,确保了围堰首层结构稳固,有效截断水流,为主体施工奠定了基础。 3号隧洞TBM施工洞段Ⅳ类、Ⅴ类围岩长度共计1702米,占比15.9%,存在6条较大断层破碎带,隧洞围岩岩体渗透性一般为弱透水性,这些断层、软弱破碎洞段都有可能造成塌方、刀盘及护盾被卡被埋的风险。项目部建立掘进参数、施工影响因素台账,选派专人盯控现场盯控,集中分析隧洞渗水、管片错台、掘进机姿态控制效果不佳等各种问题,加快管片安装速度,采取“超前预报+高压注浆”技术方案,确保TBM安全掘进。 3月17日,在TBM掘进至F11断层时,施工班组遭遇了罕见破碎带,地质岩层极不稳定,护盾顶部也出现坍塌情况,工程施工一度陷入停滞。危急关头,项目部连夜召开技术研讨会,最终首创“复杂地质段TBM快速通过”工法,72小时连续作业后,最终成功稳定了岩体,并实现了安全穿越。 PCP输水管线116.21公里,海拔落差仅324.22米,施工工艺要求极高。项目部利用“钻爆法+铣挖机”工法建设1#、2#隧洞,3#隧洞进口段,3#-1施工平洞,组织优秀骨干人员进行“长距离PCP输水管道生产、运输、安装快速施工技术研究”科研课题,成功申报《一种用于大型输水管道水平安装结构》实用新型专利,着力推进输水管线建设。目前管道生产总量已超30%,PCP预制管线管沟开挖成型累计完成40.3公里,管道安装累计完成14.15公里。 守安提质的工程答卷 项目部邀请阿克塞县农业农村和水务局、阿克塞县消防大队及业主监理单位共同组织开展“防洪度汛”和“有限空间事故”应急演练。演练模拟3#隧洞施工现场暴雨,大量雨水涌入排水设施,因水量较大而溢出排水沟,部分雨水流入3#隧道施工现场以及3#隧洞TBM机刀头3名作业人员施工人员在作业过程中因现场氧含量不足而导致窒息。消防指战员切实指导,各应急小组利用现有应急物资,迅速组织救援,各环节井然有序,达到了预期效果。 针对高海拔地区高原反应,项目部在TBM设备主控室、休息室安装两套供氧设施,保障施工环境供氧充足。建立隧洞安全监测系统、云智慧工地平台、人员定位系统、有毒有害气体质量检测、语音提醒及声光报警等多种系统,通过云智慧平台及时将人员位置动态、空气质量检测等数据收集、分析研判,随时掌握作业人员安全动态。 在PCP预制管拉运过程中,质量人员报告发现预制管现场验收合格率低于预期。项目部仔细摸排,从预制管生产到现场验收全流程复盘,综合研判可能存在的问题。最终发现PCP预制管厂工人存在“老管不拉,拉新管”问题。生产时间靠前的预制管存放地较远,耗费时间长,新生产的预制管靠近装车场地,但防腐不到位,未经长时间养护。项目部立即采取措施,对工人进行再教育,对管道托架的底部、侧面用棉被防护,并采用吊带加倒链加固,使预制管现场验收合格率大大提高。 针对工程关键部位TBM掘进段质量把控,项目部建立掘进参数、施工影响因素等台账,每日跟踪施工进尺;管片生产过程中保证质量员旁站检查,随时处理管片破碎、错台等问题。项目部采用的双护盾TBM采用掘进+管片衬砌方式,工效较低。对此,现场提前做好材料运输准备工作,确保TBM掘进与管片衬砌、勾缝等工序同步进行,提高掘进工效,在提高生产进度的同时确保安全、质量,保证一次成型。 精益管理的现场实绩 搭建“实名制管理通道”,依托“陇明公”平台,实现考勤管理、维权投诉等全流程线上化操作。设立安全体验区与VR体验馆,将“说教式”教育转化为“体验式”学习。积极开展消防应急演练的同时,落实“三项制度”。邀请专业医疗团队深入各工区,对162位一线涉及职业危害作业人员进行专项体检。设立“便民服务站”与“休息驿站”,方便工人采买生活用品,在工余时间休息。 阿克塞县PCP预制管厂生产全面发力,引入智慧管理系统,建设第二条生产线,完备利用恒压控制室,对管道生产的压力阶段、养护状态、温度等具体数据进行分析。对内模进行的8小时蒸养与平整度修整,外模螺丝的逐一紧固,模板缝隙里的杂质清除,内模冲水管路的检查,管道的磨口、修补、试压、防腐,作业人员格外细致,通过“三班作业”和“工序无缝衔接”,设备运转效率不断提高,每日产量可达30~40节,满足工程进度的紧迫需求。 为确保TBM管片预制厂安全顺利生产,项目部定期开展一线操作人员“管片预制关键工艺、质量标准及最新技术”专业技能培训。安全员“守岗蹲点”全程参与生产,定期全面检查生产设备、消防设施,及时消除安全隐患。对生产过程中发现的问题做好巡检记录,不符合要求的产品责令整改,并跟踪整改情况。7月13日,TBM管片流水线生产已完成过半任务,累计完成15376片,为3#隧洞TBM掘进机顺利推进奠定了坚实基础。 目前已完成1号隧洞、2号隧洞、3-2#施工竖井及水平段顺利贯通,取水枢纽一期围堰填筑成功,3号隧洞进口洞身段开挖过半,PCP输水管线管道沟槽成功开挖成型45公里,“龙兴号”TBM掘进一段施工完成,调蓄水池试蓄水顺利完成等重要施工节点。正在进行1号、2号隧洞二衬,3-2#施工竖井水平段回填,PCP输水管线铺设,取水枢纽大坝建设,TBM破碎带掘进等施工任务。 这条在高原与戈壁间生长的输水脉络,终将以钢铁的筋骨、匠心的温度,把哈尔腾河的清澈与当金山的晨曦,酿成滋养大地的甘醇。围堰上凝结的霜花,隧洞里昼夜不歇的灯带,操作台旁流淌的汗水,都将化作刻在西北大地上的诗行。当第一缕清泉沿着管线奔涌向前,所有的攻坚克难、守望坚守,便都在这片高原上,生长成了最动人的答案。
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